جستجوی مقالات مرتبط با کلیدواژه "spontaneous imbibition" در نشریات گروه "شیمی"
تکرار جستجوی کلیدواژه «spontaneous imbibition» در نشریات گروه «علوم پایه»-
Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering, Volume:40 Issue: 5, Sep-Oct 2021, PP 1703 -1719
Enhanced Oil Recovery from carbonate reservoirs is a major challenge especially in naturally fractured formations where spontaneous imbibition is a main driving force. The Low Salinity Water Injection (LSWI) method has been suggested as one of the promising methods for enhanced oil recovery. However, the literature suggests that LSWI method, due to high dependence on rock mineralogy, injected and formation water salt concentration and complexity of reactions is not a well-established technology in oil recovery from carbonate reservoirs. The underlying mechanism of LSWI is still not fully understood. Due to lack of LSWI study in free clay dolomite fractured reservoir, and to investigate of anhydrate composition effect on oil recovery in this type of reservoir, the main purpose is the experimental evaluation of oil recovery from one of the Iranian naturally fractured carbonated (dolomite containing anhydrate and free clay) reservoirs using LSWI. For this purpose, a set of experiments including spontaneous and forced imbibition is conducted. To obtain the optimum salt concentration for oil recovery, the secondary mode of the spontaneous imbibition tests is performed by seawater in various salt concentrations at the reservoir temperature (75°C). Also, the tertiary recovery mode is subsequently applied with optimum brine salinity. The lab results reveal that by decreasing the injected water salt concentration, oil production increases. Furthermore, in order to upscale the experimental results to the field scale, a more precise dimensionless-time correlation is used. Due to some inconsistencies over the influence of mechanisms on LSWI oil recovery, the mineral dissolution, pH-increase mechanisms, and wettability alteration are also studied. The results indicate that wettability alteration is the main mechanism and mineral dissolution may be the predominant mechanism of the improved oil recovery in the studied reservoir. It is noticed, the elevation of pH led to enhanced oil recovery when high dilution of low salinity water is implemented.
Keywords: Low salinity, naturally fractured dolomite reservoir, wettability alteration, Spontaneous imbibition, mineral dissolution, pH increase -
فرایند تزریق آب و سیلاب زنی در سال های متمادی به عنوان یکی از روش های مهم و کاربردی برای حفظ فشار مخزن و بهبود جریان نفت به سمت چاه های تولیدی شناخته شده است. نتیجه های به دست آمده از مطالعه ها بیانگر آن است که جنس سنگ، ترکیب و درجه شوری آب تزریقی در کارایی فرایند سیلاب زنی تاثیر به سزایی دارند. تزریق آب کم شور به دلیل در دسترسی و ارزان بودن آب و سازگاری آن با محیط زیست نسبت به سایر روش های تزریقی کاربردی تر است. نتیجه های آزمایشگاهی بیانگر این است که بیش ترین بازیافت نفت زمانی به دست می آید که غلظت نمک آب تزریقی کم تر از آب سازند باشد. مکانیسم های بسیاری برای توصیف عملکرد تزریق آب کم شور در ازدیاد برداشت نفت بیان شده است که مهاجرت ذره های رس، تغییر ترشوندگی، تبادل یونی، انبساط لایه دوگانه، تغییر PH، حلالیت کانی و اثر نمک از جمله آ ن ها است. برهم کنش ها و اثر متقابل این مکانیسم ها افزون بر تاثیر مستقل هریک از آن ها، بر پیچیدگی شناخت عملکرد دقیق تزریق آب کم شور افزوده است. اگرچه اعتقاد عمومی بر این استکه تزریق آب کم شور سبب افزایش ضریب بازیافت نفت می شود لیکن به دلیل تناقض در نتیجه های برخی از آزمایش ها ابهام هایی در این زمینه وجود دارد. در این مقاله چکیده ای از مهم ترین مطاله های منتشر شده در زمینه اثر آب کم شور در مقیاس آزمایشگاهی ارایه و مشاهده های میدانی و موردهای مرتبط با شبیه سازی فرایندهای درگیر در تزریق آب کم شور بیان می شود. افزون بر این به چالش های مطالعه های مرتبط با تزریق آب کم شور اشاره خواهد شد.
کلید واژگان: تغییر ترشوندگی, آشام خودبخودی, آب کم شور یا شوراب رقیق, مخزن کربناته, آزمون های آزمایشگاهی, شبیه سازی, بازیافت, آب هوشمندThe water injection process and flooding for many years as one of the most important practical methods to maintain reservoir pressure and improve the flow of oil to the production wells are known. The results of the studies show that the rock composition and salinity water injection have a significant impact on flooding process efficiency. Low salinity water injection because of the availability of water and its compatibility with the environment and cheaper than other methods of injection is practical. The experimental results showed that the highest oil recovery is achieved when the concentration of salt in water injection is less than the formation water. Several mechanisms to describe the low salinity water injection for enhanced oil recovery. As stated that the migration of clay particles, changing the wettability, ion exchange, expansion of the dual-layer, changing PH, dissolved minerals, and salt effect. Interactions and interactions between mechanisms have added the complexity of understanding the exact efficiency of low salinity water injection. Although it is generally believed that low salinity water injection causes enhanced oil recovery factor, but because of inconsistencies in the results of some tests there were doubts in this regard. In addition to the low salinity water injection will be referred challenge for association studies.
Keywords: wettability alteration, Spontaneous imbibition, Low salt, carbonated reservoir, experimental, Simulation, Recovery, smart water
- نتایج بر اساس تاریخ انتشار مرتب شدهاند.
- کلیدواژه مورد نظر شما تنها در فیلد کلیدواژگان مقالات جستجو شدهاست. به منظور حذف نتایج غیر مرتبط، جستجو تنها در مقالات مجلاتی انجام شده که با مجله ماخذ هم موضوع هستند.
- در صورتی که میخواهید جستجو را در همه موضوعات و با شرایط دیگر تکرار کنید به صفحه جستجوی پیشرفته مجلات مراجعه کنید.